超聲波物位計在礦山生產料倉料位監測中得選擇應用
結語:面對商家精加工中現實存在的半自然水平低、勞動就業強度大、速度低等的問題,借助電壓相線方式的提升來把控好享有雙面轉的功用的交流玩器按不一樣的路徑旋轉的主要是機理,開發并改良沒事種應應用在露天煤礦生育方式料斗半自然調成保護儀器。該保護儀器主要是由上料功用三角帶、交流玩器、物位計、電磁閥產品、玩器等結構件組合成,遵循半自然監測技術貨位位、半自然調成料斗的的功用,開始在另一個商家得出應用,不光推動了生育方式半自然、網絡化化,的同時增加了交流玩器的運用平均壽命。
在礦山生產中,料倉是礦山生產的重要組成部分[1]。長期以來,我國礦山生產都是由傳統料倉進行存料,傳統料倉的自動化程度低,不能自動監測物料位,需要人工實時觀察。隨著社會日新月異的發展,機械設備在不斷被進行自動化升級改造,本文根據礦山企業實際情況設計了一種適用于礦山生產的料倉自動切換裝置。
1料倉進料過程研究與分析
目前,我國很多礦山生產均設置兩個以上料倉,這些料倉均由同一來料輸送帶進行送料,并通過設置在料倉頂部的分料皮帶對料倉進行分料。日常生產中,工人需要實時觀察料倉物位情況,并根據料位手動切換控制電路,讓分料皮帶滾筒電機進行正反轉,皮帶隨即按不同方向進行運轉,從而達到將物料送入不同料倉的目的。
整個倒倉過程需要人工參與,存在以下問題:1)人工控制對工人的責任心要求高,當工人未及時觀察掌握料倉物位時,可能發生料倉缺料或者溢出情況,影響生產的正常運行。2)對料倉的物位把握不準,手動切換的頻次會增加,縮短了皮帶電機的使用壽命。3)生產過程中產生的揚塵會對職工產生職業病危害。4)工人的勞動強度大,且全員勞動生產率較低。
隨著自動化裝備的不斷發展,對料倉進料過程實現自動化控制取代人工控制是一個趨勢。作者根據礦山實際情況,設計出了一套適合礦山生產料倉進料的自動切換裝置,主要實現了自動監控料倉物位,繼電器控制不同接觸器,促使電機自動改變轉動方向實現料倉自動切換進料等功能[2]。
2料倉自動切換裝置結構設計和工作原理
設計的礦山生產料倉自動切換裝置主要由送料皮帶、分料皮帶、皮帶滾筒電機、超聲波物位計、接觸器、繼電器、斷路器等設備及元件組成。其結構示意圖如圖1所示。
該礦山生產料倉自動切換裝置的工作原理為:超聲波物位計[3]測量出料倉的料位,當達到預先設定好的料位時,會產生控制信號并將此控制信號傳輸給繼電器、接觸器、斷路器和皮帶電機組成的程序控制系統,利用電源相線順序的改變來控制皮帶滾筒電機按正反轉動,來帶動分料皮帶正向或者反向轉動,從而達到料倉自動切換的目的。
具體控制過程為:在料倉A5和料倉B7內分別安裝A4和超聲波物位計B6,超聲波物位計能夠實時探測出各料倉的物位。物位計A4和物位計B6的外部繼電器輸出分別控制繼電器A10和繼電器B11;繼電器A10和繼電器B11控制接觸器A8和接觸器B9互鎖(即:當接觸器A8吸合時,接觸器B9即斷開),進而控制接入的皮帶滾筒電機3的電源ABC相順序,zui終實現皮帶滾筒電機3正轉或者反轉。如圖1所示,皮帶滾筒電機3正轉時物料會被輸送到料倉B7,皮帶滾筒電機3反轉時物料會被輸送到料倉A5。
3裝置主要部件設計及裝置xianjin性
3.1超聲波物位計的選擇
試驗過程中,分別嘗試了自動重錘料位計[4]、雷達物位計[5]和超聲波物位計等3種不同的物位計。
自動重錘料位計由PLC發出信號來控制重錘上升或者下降來測量出物位,但由于物料以一定的速度和重量被輸送到料倉,該物位計容易出現埋錘、斷錘等缺點。
是其探頭發出高頻脈沖信號并沿纜繩傳播,當脈沖信號遇到物料表面時反射回來被接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號。但該物位計受物位波動及噪音影響較大,致使測量不準確。超聲波物位計在物位測量過程中,超聲波信號由超聲波探頭發出,經物料表面反射后折回,由同一個探頭接收,測量超聲波的整個運行時間。由超聲波發射至接收所經歷的整個運行時間乘以聲速就可以計算出物位高度,從而得出物位的測量結果。超聲波物位計測量的數據較為準確,受外界環境影響較小,適合礦山料倉物位的測量,因此選擇使用超聲波物位計。
3.2物位計的安裝設計
物位計A4和物位計B6分別設置在距離各自料倉頂部邊沿以下5cm位置處。該設計主要考慮的是:1)降低由于安裝引起的檢測誤差值,增大檢測的準確性。2)在料倉進料過程中料不溢出的情況下,保證料倉的zui大容量,減少分料皮帶的正反轉次數,從而減少操作頻次,延長電機的使用壽命。
3.3分料皮帶的安裝設計
分料皮帶2的兩端分別位于距離料倉A5和料倉B7頂部邊沿以上20cm位置處。設計的主要目的是:1)可通過視頻監控的手段實時觀測到進料是否正常以及進料的多少和粗細情況。2)降低下料位置,減少下料過高而引起的揚塵。3)避免增大送料傳送裝置的安裝空間。
3.4該料倉自動切換裝置的xianjin性
1)能夠自動監測物料位、自動切換料倉,實現生產自動化、智能化。2)消除人工監測物料時存在的各種問題,如出現料倉缺料或溢料而影響生產的問題,需要實時監測導致的職工勞動強度大、工作效率偏低的問題,產生的粉塵導致職工的職業危害問題等。
4應用實踐
2018—2019年,該裝置在寶雞西北有色地質二里河礦業有限公司和陜西震奧鼎盛礦業有限公司得到應用。裝置部分設備技術參數見表1。兩年來,礦山使用效果良好,主要體現在:1)料倉倒倉實現了自動切換控制,選礦廠減少了4名皮帶工,提高了勞動生產率。2)未出現料倉溢料及缺料的情況。
5結語
1)利用電源相線順序的改變來控制具有正反轉功能的電機按不同方向轉動的基本原理,設計并改造的適用于礦山生產料倉自動切換裝置,可實現料倉進料的自動切換及生產的自動化,減少用工數量,提高了全員勞動生產率。
2)超聲波物位計能夠較為準確地測量出料倉的物位,消除了料倉缺料及溢出現象,減少了分料皮帶切換的頻次,延長了電機使用壽命。
3)裝置能夠從實際出發,通過合理的安裝設計,增強了裝置的準確性、有效性,降低了粉塵的產生,應用效果良好,具有較強的實用價值,值得向類似選礦廠推薦使用。
上一篇文章:側裝磁翻板液位計卡箍尺寸與測量精度之間的關系下一篇文章:油水界面測量技術概述與現場應用選型指導建議
- 磁翻板液位計在抽水蓄能電站檢修排水系統中【2014-03-25】
- 分析磁性浮子液位計的翻柱產生紅白相間隔液【2016-07-13】
- 探究磁翻板液位計保護系統的改進設計【2019-12-18】
- 賤價角逐不在磁翻板液位計企業的唯一生存法【2014-03-14】
- 磁性浮子翻板液位計在工業自動上水系統中的【2019-09-25】
- 磁翻板液位計規格型號的解釋定義(專業版選【2020-12-03】
- 對民用磁翻板液位計計量異常問題的探討【2019-07-15】
- 通過液壓元件最大化提高磁翻板液位計的效率【2019-12-06】
- 追求科學誠實筑造 精品磁翻板液位計首選三【2013-10-07】
- 如何挑選合適的磁翻柱液位計解決問題需要注【2019-06-03】
- 磁翻板液位計行業投資價值點仍存在 洗牌或【2016-07-04】
- 磁翻板液位計在蒸汽冷凝水系統的排水阻汽裝【2019-06-01】
- 304不銹鋼側裝磁翻板液位計【2018-09-27】
- 咨詢專家–使用PBLT2遠傳磁翻板液位計測量【2020-10-16】
- 基于機器視覺的磁翻板液位計實時讀數識別方【2023-11-23】
- 玻璃板液位計【2022-11-23】
- 磁翻板液位計與差壓液位計雙重監控分離器液【2022-03-14】
- 關于磁翻板液位計應用大型乙烯裝置冷區現場【2022-03-10】
- 磁翻板液位計在海水脫硫液位測量中選擇什么【2022-03-08】
- 如何解決磁翻板液位計水浸問題及預防故障的【2022-03-04】
- 制藥企業液位檢測儀表的原理、選型及優缺點【2018-02-26】
- 頂裝磁翻板液位計帶遠傳UHZ-25【2019-04-15】
- 淺析磁翻板液位計的高效集成焦油渣排渣技術【2019-08-13】
- 防止遠傳磁翻板液位計失效的方法【2018-10-29】
- 油庫雷達液位計設計選型【2016-05-20】
- 無刷液位計和驅動程序包提供高達610磅英寸【2016-06-30】
- 2020到2025年全球磁翻板液位計市場趨勢技術【2020-06-21】
相關的產品
遠傳型磁翻柱液位計
磁翻板液位計UQC-C11a
帶報警開關磁翻板液位計
UQC-D43磁翻板液位計
液氨專用磁翻板液位計
不銹鋼磁翻柱液位計
硝酸鎂儲罐液位計
頂裝磁浮子液位開關UHZ-50D
B43H-64型石英管液位計
頂裝式遠傳磁翻板液位計
原煤倉雷達料位計
UQC-C12磁翻板液位計
UQC-D44磁翻板液位計
耐酸堿液位計
SC-LD31導波雷達物位計
限位報警磁翻板液位計
夾套式磁翻柱液位計
磁翻板液位計生產廠家
側裝磁翻板鍋爐水位計
遠傳磁性浮子液位計
UHZ-201側裝式磁浮子液位計
UQC-T30磁翻板液位計
罐區磁翻板液位計
UQC-T32磁翻板液位計
防腐型磁翻板液位計